某化工廠生產(chǎn)用鋼管軋輥材料為GCr15鋼,技術(shù)要求硬度為61-64HRC,內(nèi)徑磨削量為0.30mm。熱處理工藝為水淬油冷處理。生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),一些鋼管軋輥淬火后,硬度合格,但軋輥內(nèi)徑脹大超差,達(dá)0.40mm,按常規(guī)處理,該類工件應(yīng)屬報(bào)廢產(chǎn)品。為了挽救這些準(zhǔn)備報(bào)廢的零件,我們分析了其原因,發(fā)現(xiàn)采用超音頻感應(yīng)加熱設(shè)備進(jìn)行熱處理,可有效避免此類缺陷的產(chǎn)生。
為了挽救這些準(zhǔn)備報(bào)廢的零件,仔細(xì)分析了工件脹大原因。眾所周知,工件內(nèi)孔脹大是淬火時(shí)組織應(yīng)力和熱應(yīng)力綜合作用的結(jié)果。淬火中因組織轉(zhuǎn)變產(chǎn)生的組織應(yīng)力對(duì)確定工件(材料、工件大?。﹣碚f基本上是定值,變化不大;而熱應(yīng)力隨溫度差值和冷卻方式冷卻速度等不同而變化,通過增大熱應(yīng)力并使馬氏體轉(zhuǎn)變?yōu)楸润w積較小的組織,可以使工件孔徑收縮,體積縮小。據(jù)此,提出如下熱處理工藝。
采用超音頻感應(yīng)加熱設(shè)備進(jìn)行略低于GCr15鋼Ac1點(diǎn)的溫度加熱,工件加熱保溫后急冷,工件表面急冷收縮使零件內(nèi)孔收縮;同時(shí)回火處理中,淬火馬氏體轉(zhuǎn)變?yōu)榛鼗鹚魇象w,使體積縮小。采用上述工藝處理后,軋輥內(nèi)孔徑收縮了約0.38mm。
經(jīng)眾多實(shí)踐證明,鋼管軋輥采用超音頻感應(yīng)加熱設(shè)備進(jìn)行熱處理,不僅僅其內(nèi)孔脹大缺陷消失了,而且其硬度、使用壽命都得到了很大程度的提高,滿足了其工作性能要求。
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